今天收pbae,然后立即合成pp,结果凝胶化了一个,有流动性的那种,像放水里的拉皮似的。所以明天只能透析两个了,说明原料还是需要强烈稀释之后才可以进行合成,下次我自己搞或者小黄学妹搞吧,还是小黄靠谱,想她,烘箱里面的多pp收了,不硬,乳黄,黏的,我就又烘干一段时间,还是软的,好吧那我收了。明天冻干三个,透析俩。
1、pp料注塑成型有气泡怎么调试降低射出速度,或更换流动性较低的PP,出现气泡的位置一般是肉厚的部位,如有条件最好能降低肉厚。1.提高模温,减小注塑时间和周期。因为PP气泡是由于冷却时间过长而形成的内部缩水而形成的。2.提高背压延长注射时间,用高压低速。3.储料速度太快,适当加点背压。4.原料干燥不够,含水分【摘要】PP注塑时有气泡,如何解决?【提问】1.提高模温,
因为PP气泡是由于冷却时间过长而形成的内部缩水而形成的。2.提高背压延长注射时间,用高压低速。3.储料速度太快,适当加点背压。4.原料干燥不够,含水分【回答】提高模温有什么作|用呢【提问】提高模温可获得以下效果:①注塑橡胶模具温度控制机加成形品结晶度及较均匀的结构。②使成型收缩较充分,后收缩减小。③提高成型品的强度和耐热性。
2、如何降低橡胶的流动性分散剂少来点,但是做橡胶件不易加工啦!混炼胶怎么做好都是相对的,流动行大啦好加工,但是橡胶件做出,性能会有所降低!按规矩来的,也许加工橡胶件会稍有瑕疵,但是耐用!不要做专家,跟做混炼胶的,一讲。橡胶流动性减低,可以在橡胶中添加高吸油值得粉剂填充料,也可以通过调节门尼焦烧来降低流动性。
3、pp塑料501流动性怎样PP在熔融温度下有较好的流动性,成型性能好,PP在加工上有两个特点:其一:PP熔体的粘度随剪切速度的提高而有明显的下降(受温度影响较小);其二:分子取向程度高而呈现较大的收缩率。PP的加工温度在200300℃左右较好,它有良好的热稳定性(分解温度为310℃),但高温下(270300℃),长时间停留在炮筒中会有降解的可能。